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1、 故障现象:某配套FANUC 11M系统的卧式加工中心,在x轴回参考点PS200报警。
分析及处理过程:机床同前,检查该机床回参考点减速动作正确,系统与回参考点有关的全部参数设定无误,初步判定故障是由于“零脉冲”不良引起的。
由于机床使用了HEIDENHA IN光栅,通过更换EXE601前置放大器,故障仍然不变,由此确认故障是由于光栅尺不良引起的。
拆下光栅尺检查,发现该光栅尺由于使用时间较长,内部光栅尺已被污染,重新清洗处理,经测试确认光栅输出信号恢复后,重新安装光栅尺,故障排除,机床恢复正常。
2、测速发电机异常,轴进给时振动。
故障现象:X轴在静止时不振动,在运动中出现较强振动,伴有振动噪声。另一表现是振动频率与运动速度有关,运动速度快振动频率高,运动速度慢则振动频率低。
故障分析:数控机床型号是MC1210卧式加工中心,配置FANUC 6ME数控系统。由于振动和位移速度直接相关,所以故障应该在反馈环节或执行环节。首先,检查X轴伺服电动机,发现换向器表面积有较多的炭粉,使用干燥的压缩空气进行清理,故障并未消除。然后,检查同轴安装的测速发电机,换向器表面也有很多炭粉,清理后故障依旧。最后,用数字万用表测量测速发电机相对换向片之间的电阻值,发现有一对极片间的电阻值比其他各对极片间的电阻值大很多,说明测速发电机绕组内部有缺陷。
故障处理:从FANUC公司购买了一个新的测速发电机,换上后恢复正常。
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3、TH5632-4立式加工中心,FANUC 6ME系统。测速发电机连接松动,进给轴工作时速度不稳。
故障现象:该机x坐标轴在运动时速度不稳,当停止指令发出后,在指令停止的位置左右出现较大幅度的振荡。有时振动几次后可稳定下来,有时一直停不下来,必须关机才消除。振荡频率较低,没有异常声音出现。
故障分析:从现象上看故障当属伺服环路的增益过高所致,结合振荡频率很低、x轴可见明显的振荡位移来分析,问题极可能出在时间常数较大的位置环或速度环增益方面。首先检查位置环增益设置正常,将x轴伺服放大器上的速度环增益电位器调至最低,降低速度环增益,观察故障现象。
开机后故障未消除,判断故障可能来自伺服执行部件及反馈元件。拆开伺服电动机,对测速发电机和电动机换向器用压缩空气进行清理,故障仍没有消除。检查测速发电机绕组情况,发现测速发电机转子部件与电动机轴之间的连接松动(测速机转子铁心与伺服电动机轴之间的连接是用胶粘接在一起的)。
由于制造上存在缺陷,在频繁的正反向运动及加速、减速冲击下,连接部分脱开,测速发电机转子和电动机转动轴之间出现相对运动,导致x轴进给时速度不稳。
故障处理:认真清洗连接表面后,用101胶重新粘接,故障消除。
4、 工作台定位后仍移动,但数控系统不报警。
故障现象:进给轴定位时数控系统显示正常,但用千分表测量发现工作台定位后机床仍移动10υm的距离。
故障分析:检查CNC、进给驱动部分均未发现异常,因此重点检查位置反馈装置。该机床采用HE1-ENHAIN光栅尺,易受到污染,检查发现该光栅尺周围油污较多,分析可能是油污染严重,引起位置环节测量反馈有微量误差,但不足以使系统报警。
故障处理:按照光栅尺维护保养的要求,对其进行认真细致的清洗,该故障消除。
5、 数控机床产生飞车故障。
故障现象:所谓飞车是指机床的速度失控。该机床伺服系统为西门子6SC610驱动装置,采用1FT5交流伺服电动机。在机床运行中,x进给轴很快从低速升到高速,产生速度失控报警。
故障分析:在排除数控系统、驱动装置、速度反馈等故障因素后,将故障定位在位置检 测装置。经检查,编码器输出电缆及连接器均正常,拆开编码器(ROD320),发现一紧固螺钉脱落,造成+5V与接地端之间短路,编码器无信号输出,数控系统位置环处于开环状态,从而引起速度失控的故障。
故障处理:重装紧固螺钉后,并检查所有的连接件,故障消除。
6、一卧式加工中心,采用SIEMENS 8系统,位置检测报警。
故障现象:该机床带EXE光栅测量装置,在机床运行中出现114号报警,同时伴有113号报警。
故障分析:查阅机床维修手册,根据报警信息将故障部位定位在位置测量装置。114号报警有两种可能:
一是电缆断线或接地;二是信号丢失。前者可通过外观检查和测景来诊断,对后者主要是通过示波器测量。如果由于某种原因,光栅尺输出的正弦信号幅度降低,在信号处理过程中,影响到被处理信号过零的位置,严重时会使输出脉冲挤在一起,造成丢失。信号幅度下降是因为光源亮度下降或光学系统脏污所致,从尺身中抽出扫描单元,仔细观察透镜表面呈毛玻璃状,指示光栅表面也有一层雾状物,发光灯泡和光电池上也有这种污物,这些污物导致了光源发光率下降和输出信号降低。
故障处理:按照光栅尺维护保养的要求,认真细致地清洗,重装后报警消除。
7、 某车削中心配SIEMENS 840C数控系统,坐标轴网不到参考点。
故障现象:开机后X坐标轴回不到参考点,x坐标轴在回零过程中有减速但不停,直至压上硬限位标值突变、显示值很大,同时显示“x AXIS SW LIMIT SWITCH MINUS”报警。
故障检修:检查机床参数设置无误,电缆连接可靠。机床在手动方式下能动作和定位,坐标值显示常。机床所使用的德国HEIDENHAIN公司光栅尺采用的回零方式与其他产品有所不同,它是将参考标距离来编码,在光栅尺刻线旁增加了一道刻线,通过两个相邻参考标记来确定基准位置。为了检查是否部分的问题,将防护拆下检查,发现零标志被油雾遮盖,导致没有零标志位脉冲信号输出,进行清洁维护后故障除。
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